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專業(yè)知識(shí)
作者:李芝順,,張建業(yè),,王少武,,楊立軍,,侯素芹 單位:山東鋁業(yè)公司水泥廠
摘要:摘自《水泥》我廠Φ4.5m×lOOm日產(chǎn)960t的濕法短窯一直使用單風(fēng)道燃燒器和煤磨廢氣直接入窯的燃燒系統(tǒng),熟料熱耗高,、產(chǎn)量低,。2002年6月份,對(duì)煤磨系統(tǒng)及燃燒器進(jìn)行了改造,,節(jié)能和經(jīng)濟(jì)效益顯著,。
我廠Φ4.5m×lOOm日產(chǎn)960t的濕法短窯一直使用單風(fēng)道燃燒器和煤磨廢氣直接入窯的燃燒系統(tǒng),熟料熱耗高,、產(chǎn)量低,。2002年6月份,對(duì)煤磨系統(tǒng)及燃燒器進(jìn)行了改造,,節(jié)能和經(jīng)濟(jì)效益顯著,。
1 存在的問題
改造前煤磨及窯頭系統(tǒng)工藝流程見圖1。
生產(chǎn)中存在的問題:
1)煤磨廢氣和窯一次風(fēng)共用1臺(tái)風(fēng)機(jī),,造成2個(gè)系統(tǒng)互相干擾,。如一次風(fēng)增大時(shí),磨內(nèi)風(fēng)速快,,煤粉細(xì)度粗,,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量高;反之,,磨內(nèi)風(fēng)速慢,產(chǎn)品細(xì)度細(xì),,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低,。若打開冷風(fēng)門增加風(fēng)量,對(duì)煤磨的烘干能力和臺(tái)時(shí)產(chǎn)量影響更大,,互相干擾使煤磨和窯系統(tǒng)操作不穩(wěn),,難以達(dá)到 佳工藝狀態(tài),限制了煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的提高,,煤粉細(xì)度也在10%~15%(80μm篩余)范圍內(nèi)波動(dòng),。
2)單風(fēng)道燃燒器廢氣用量大、黑火頭長,、燃燒不完多,,熟料熱耗高。據(jù)熱工測定,,窯正常生產(chǎn)用煤灰分25%,、揮發(fā)分>25%時(shí),噴煤量在12t/h,,此時(shí)一次風(fēng)占燃燒空氣總量的30%,。當(dāng)煤灰達(dá)到30%以上時(shí),,一次風(fēng)比例必須達(dá)到35%,否則就會(huì)出現(xiàn)風(fēng)煤混合不均,,燃燒狀況不佳的現(xiàn)象,。過多的使用煤磨廢氣,致使入窯二次風(fēng)比例降低,,熟料熱耗升高,。單風(fēng)道燃燒器黑火頭長度一般控制在500mm左右,但該窯黑火頭長度在1.5m,,煤粉燃燒速度慢,、燃盡率低,未燃盡的部分煤粉粗顆粒沉落在熟料中,,另一部分則被廢氣帶走在窯后部燃燒,,使窯尾溫度達(dá)到300℃。
2 改造措施
根據(jù)系統(tǒng)存在的問題,,決定將煤磨和窯2個(gè)系統(tǒng)分開,,以解決工藝調(diào)整過程中的互相干擾問題。同時(shí)使用新型燃燒器取代現(xiàn)有單風(fēng)道煤粉燃燒器,。
1)煤磨安裝袋式除塵器,。窯與煤磨系統(tǒng)分開,必須解決廢氣達(dá)標(biāo)排放問題,。為此投資60萬元,,在煤磨細(xì)粉分離器后安裝1臺(tái)CGN—14型煤磨袋式除塵器,并重新配置了排風(fēng)機(jī),。廢氣由細(xì)粉分離器出來進(jìn)入袋式除塵器凈化處理后排入大氣,,粉塵排放濃度50mg/m3。同時(shí)拆除細(xì)粉分離器到窯頭鼓風(fēng)機(jī)的管路,、設(shè)備,。為了滿足煤磨提高產(chǎn)量后對(duì)細(xì)度的要求,降低了煤磨平均球徑 ,。 改造后工藝流程見圖2,,系統(tǒng)主要設(shè)備見表1。
表1 煤磨系統(tǒng)主要設(shè)備
煤磨 | Φ2.6m×7.2m.產(chǎn)量17t/h |
袋式除塵器CGN-14 | 過濾面積940㎡ 處理風(fēng)量45000-56000m3/h |
排風(fēng)機(jī)9-26M12.50D右90 | -7.99~-9.72kPa 風(fēng)量33541~5869S7m3/h |
2)使用新型雙風(fēng)道燃燒器,。選用KBN380新型雙風(fēng)道煤粉燃燒器,。該燃燒器除具有多風(fēng)道燃燒器的優(yōu)點(diǎn)外,更主要的是消除了燃燒帶局部高溫現(xiàn)象,,使火焰溫度分布更合理,,有利于窯的長周期運(yùn)轉(zhuǎn)。 KBN系列新型雙風(fēng)道燃燒器有效地克服了多風(fēng)道燃燒器的不足,。具有以下優(yōu)點(diǎn):
?、偃∠藘?nèi)風(fēng)風(fēng)道,,采用可調(diào)式旋流器,使外風(fēng)道旋流強(qiáng)度可以根據(jù)窯煅燒工況隨意調(diào)整,。
?、谟捎诿黠@增加了環(huán)形射流厚度(是三風(fēng)道燃燒器的2倍)。新型雙風(fēng)道燃燒器可延緩煤粉和二次風(fēng)混合速率,,降低火焰峰值溫度,,有效地延長燒成帶耐火磚壽命。
?、廴∠藗鹘y(tǒng)多風(fēng)道燃燒器的內(nèi)風(fēng)和外風(fēng)調(diào)節(jié)閥門,,使系統(tǒng)變得簡單,并可節(jié)省一次風(fēng)機(jī)電耗約30%,。
?、芑鹧嫘螤钪饕ㄟ^位于傳動(dòng)箱上的手輪調(diào)節(jié),由位于齒輪箱上的指示儀指示,,火焰控制十分簡單,、好確。燃燒器外形見圖3,?! ?)在煤粉螺旋喂料器下安裝1臺(tái)KP200-1型螺旋泵,羅茨風(fēng)機(jī)通過螺旋泵將煤粉送至雙風(fēng)道燃燒器做內(nèi)風(fēng),,外風(fēng)由高壓離心風(fēng)機(jī)供風(fēng),,見圖2。系統(tǒng)主要設(shè)備見表2,。
表2 改造后系統(tǒng)主要設(shè)備及參數(shù)
KBN380雙風(fēng)道燃燒器 | 大送煤量20t/h, 大能力380GJ/h |
L72WD羅茨風(fēng)機(jī) | 流量80.6m3/min,多壓29.4kPa |
Y2-10高壓風(fēng)機(jī) | 流量150m3/min,多壓25.6kPa |
3 效果
1)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高,,節(jié)煤效果明顯
入磨熱風(fēng)溫度由380~400℃提高到450~500℃。煤磨可根據(jù)原煤水分,、易磨性,自由調(diào)節(jié)風(fēng)量而不受窯前的影響,,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量大幅度提高,,粉磨電耗下降。
經(jīng)過3個(gè)月運(yùn)行,,雙風(fēng)燃燒器燃燒穩(wěn)定,,火焰長短可通過轉(zhuǎn)動(dòng)手柄靈活調(diào)節(jié),煤粉燃燒速度快,、燃盡率高,、黑火頭縮短至400~500mm,回轉(zhuǎn)窯操作穩(wěn)定,,快轉(zhuǎn)率(≤60s/r)達(dá)到50%以上,。節(jié)煤效果明顯,,喂煤螺旋輸送機(jī)電動(dòng)機(jī)頻率由30~35Hz下降至25~30Hz,實(shí)物煤耗由280kg/t降至260kg/t,;下料量88%~90%提高到90%~97%,,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由40t/h提高到43t/h。窯尾溫度由280~320℃下降至240~260℃,。改造前后工藝技術(shù)指標(biāo)對(duì)比見表3,。
表3 改造前后工藝技術(shù)指標(biāo)
時(shí)間 | 煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量/(t/h) | 煤磨細(xì)度(80μm) /% | 回轉(zhuǎn)窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量/(t/h) | 喂料量 /% | 熟料實(shí)物煤耗 /(kg/t) | 窯尾溫度 ??? /℃ | 回轉(zhuǎn)窯快轉(zhuǎn)率 /% |
改造前 | 13 | 10~14 | 40 | 88~90 | 280 | 280~320 | 0 |
改造后 | 16 | 8~10 | 43 | 90~97 | 260 | 240~260 | 50 |
2)節(jié)能和經(jīng)濟(jì)效益顯著
整個(gè)技改投資約100萬元。技改后年節(jié)煤146萬元,;煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高后,,年節(jié)約電費(fèi)20萬元,窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高產(chǎn)生效益67萬元,,合計(jì)年產(chǎn)生效益233萬元,。
公司主要經(jīng)營燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,,油泵,,火焰探測器,伺服馬達(dá),,點(diǎn)火變壓器,,電磁閥,油嘴,,點(diǎn)火電極,,調(diào)節(jié)閥,壓力開關(guān),,檢漏,,燃油過濾器和燃?xì)膺^濾器